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鐵床—氣浮—活性炭吸附法處理染料廢水
時間:2017-05-26瀏覽量:566
1 原水水質
 
  某(mǒu)廠(生產染料及染(rǎn)料中間體)染料車間排出(chū)的綜合廢水(含30%左右(yòu)的衝洗水)近100m3/d,中間(jiān)體車(chē)間排出的綜合廢水(含30%~40%的衝洗水)約90m3/d。 

  原水是含(hán)鹽量較大的高(gāo)色度有機廢水,無(wú)機鹽濃度為15%~20%,主要是NaCl、Na2SO4。有機物主要(yào)是苯係、萘係(xì)化合物,所以水體可生化性差(BOD5/COD一般為0.02~0.2),並(bìng)具有(yǒu)很(hěn)強的毒性,因此染化廢水一直是治理難(nán)度最大的工業廢水之一。

2 方案的(de)確定

  通過試驗,對幾種處理方案進行了研究,但都不能得到令人滿意的效果,如(rú)混凝脫(tuō)色法用藥量(liàng)大,運行費用高,亦難使出水達到(dào)排放標準(zhǔn);生化法需加入大(dà)量稀釋水以降低含鹽量,基建投資大,廠(chǎng)家難(nán)以承受;膜分離法(fǎ)由於膜易堵塞(sāi),反衝洗頻繁,並且需進口NF膜,因此運行費用太高(達(dá)30 元/m3原水)。經過大量調研分析,擬采用微電(diàn)解的方法破(pò)壞原水中有機物(wù)的分子結構,達到易於脫色和降低COD的目的。通過小試、中(zhōng)試,最後采用鐵床—氣浮—活性炭(tàn)吸附的處理工藝,工藝流程見圖1。

 

2.1 調節池 

  采用調節(jiē)池既(jì)充分調節了水量、水質,又省(shěng)去了一沉池,從而節省(shěng)了投資。廢水中的一部分染料及其中間體物質經沉澱後得以去除,COD有所降(jiàng)低。為解決排泥問題,保證調節池(chí)的有效容積,采用了行車式吸泥機,汙泥進入集泥池與氣浮池的浮(fú)渣一起泵入壓濾機,濾餅焚燒處理。設計染料及其中間體廢水調節池各一座(zuò),有效容積為100m3,HRT為24 h。 

2.2 鐵床 

  鐵(tiě)床主要(yào)是利用鐵、炭組合的填料與原(yuán)水反應(yīng),破壞(huài)原水中有機物(wù)的分子結構及(jí)其性質。其(qí)原理是:鐵與炭的(de)腐蝕電位不同,鐵作陽極、炭作陰極、原水作電解質而形成千(qiān)千萬萬個原電池。電(diàn)極反應如(rú)下(xià): 

    Fe-2e=Fe2+(陽極反應) 
    E0(Fe2+/Fe)=-0.44 V 
    2H++2e=H2↑(陰極反應) 
    E0(H+/H2)=0 V 

  當有氧存(cún)在時陰極反應如下: 

    O2+4H++4e=H2
    O2+2H2O+4e=5OH- 
    E0(O2/OH-)=0.40 V 

  從上述反應可知,原水在酸性、充氧的條件(jiàn)下以一定流速流經鐵炭填料時,染料的發色基團被(bèi)氧化,硝基還原為氨(ān)基,偶氮鍵斷裂,這為下一步(bù)處理提供了可靠有效的條件。在設計時因(yīn)考慮到充氧的重要性,所(suǒ)以在原水進入鐵床前(qián)設置溶(róng)氣罐,並采用(yòng)空壓機供氣。鐵床(Ⅰ)的HRT為1 h,鐵床(Ⅱ)的HRT為2 h。 

2.3 混凝脫色係統 

  鐵床出水呈(chéng)酸性並含有大量Fe2+、Fe3+,當將其出水pH值調至7~8時,形成Fe(OH)2、Fe(OH)3膠體(tǐ),但形成的礬花較小,需(xū)加入助凝劑PAM以利(lì)氣浮處理。在此過程中,可加入季(jì)銨型陽離子高效脫色劑(jì)進一步降(jiàng)低原水(shuǐ)中(zhōng)的色度。該裝置為混合反應(yīng)罐,其HRT為4 min。 

2.4 氣浮係統 

  加藥混凝後的原水含有(yǒu)大量的(de)絮狀體,采用氣浮分離裝置將絮凝體浮於水麵,利用刮渣機將其排入集(jí)渣池,從而完(wán)成固液分離。氣浮係統(tǒng)采用清水溶氣氣浮,溶氣水量為30%,氣(qì)浮池直(zhí)徑為2.5 m,HRT為40 min。 

2.5 砂濾罐 

  設置了兩座(zuò)砂濾罐(guàn)(一用一備),主要目的是(shì)去除懸浮物(wù),使(shǐ)水質達到進活性炭罐的基本要求。濾料(liào)為單層(céng)石英砂,反衝洗(xǐ)水(shuǐ)排至(zhì)調節池。 

2.6 活(huó)性炭(tàn)罐 

  為保證出水水質達到GB 8978—1996二級標準,設置活性(xìng)炭罐,這可以充分有效地吸附水中殘留(liú)的(de)有機物,從而使COD、色度等指標達到(dào)要求。設置兩座活性炭罐(一用一備),活性炭再(zài)生周期為36 d,HRT為30 min。

3 處(chù)理效果(guǒ)分析

  ①德州市環保局於1999年11月17日—18日對該廠水樣進行(háng)了(le)48 h的16次取樣檢測,檢測結果見表1,表明該(gāi)設施的處理出水達到了GB 8978—1996二級標(biāo)準(zhǔn)。

表1 處(chù)理出水檢(jiǎn)測結果(guǒ)

 

項目

pH值

COD(mg/L)

色度(倍)

苯(běn)胺(àn)(mg/L)

染料

中間體

染料

中(zhōng)間(jiān)體

染料

中間體

染料

中(zhōng)間體

原水

7.89

5.00

798

810

4050

3000

10.95

9.29

鐵床

出水

7.93

7.36

786

791

1900

1000

29.08

19.12

去除率(%)

 

 

1.5

2.3

53.1

66.7

 

 

氣浮池

出水

7.56

340

110

1.79

去除率(%)

 

56.7

89.0

90.6

活性炭罐

出水

8.09

141

11

0.22

去除率(%)

 

58.5

90.0

87.7

總去除率(%)

 

84.0

99.6

97.6

注:表中數值均為平均值。


   從鐵床(chuáng)的處理原理分析,其形成的原電(diàn)池可(kě)將多環化合物分解成單環化合物,但苯環(huán)很難被破壞,加之原水設計氣量偏小,致使原水經鐵床處理(lǐ)後有一定的Fe2+形(xíng)成,所以COD的去除率幾乎為0。從苯胺的檢測結果來看,原水(shuǐ)經鐵(tiě)床處理後苯胺含量反而成倍升高,這說明萘係化(huà)合物被分解為苯係化合物,使苯胺含量增(zēng)加。 

   原水(shuǐ)經(jīng)鐵床處理後,兩股廢水(shuǐ)合為一股(gǔ),經中和池及脫色、氣浮處理後,各汙染物含量都明顯降(jiàng)低,處理效果較好。 

   ②問題的探討 

   a.由於產生強酸性廢水的翠蘭GL和雙介酸沒有正常生產,導(dǎo)致鐵床的進水pH值較設計值高,這樣影響了鐵床的處理效果。 

   b.在中(zhōng)試時(shí)發現,鐵床(chuáng)填料因表麵被固著而使處理效果降低,產生鐵床的(de)鈍化現象,因此采用6%~8%的稀硫酸進行浸洗活(huó)化。在實際工程中(zhōng),每隔25~30 d對(duì)鐵床填料進行一次活化,曆時2~3 h。

4  經濟分析

   工程總投資為97萬元,其中土建投資為25萬元,設備管件及配電投資為60萬元(yuán),其餘部分(fèn)為(wéi)12萬元。處理成本(běn)為3.51 元(yuán)/t,其中:①折(shé)舊費為0.86 元/t;②人工費為0.27 元/t;③電費為0.49 元/t;④藥(yào)劑費為1.02 元/t;⑤鐵炭填料費為0.22 元/t;⑥活性(xìng)炭填(tián)料費為 0.65 元/t。 

   對於(yú)此類色度高、含鹽量大、可生(shēng)化性差、毒性大的有機染料化工廢水,若采用大量(liàng)稀釋水稀釋的生化方法處理,工程投資較大;若采用鐵床—氣浮—活性炭(tàn)吸附工藝,則工程投資較少。
農村(cūn)小型汙水(shuǐ)處理設備

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