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1 廢水(shuǐ)來源(yuán)及水質
硫(liú)酸車間以混礦(硫鐵礦和硫(liú)精砂按一(yī)定比例(lì)混合)為生產原料,淨化工段采用電除塵封閉酸洗流程,吸收工段采用二轉二吸製酸工藝(yì)。該車間排放的廢(fèi)水主要有稀酸廢水、滾筒(tǒng)冷卻水和循環下水(shuǐ)。
稀酸廢水主要來自淨化工段(duàn),正常生產時,每天排放稀酸泥兩次(cì),每次(cì)15m3,開車(chē)初始階段(約8h)為10m3外;此外,幹吸工段濃硫酸鑄鐵排管冷卻器(qì)有少量漏酸,脫(tuō)鹽水(shuǐ)站排放少量酸堿廢水(shuǐ)。
滾筒冷卻水用於冷卻排渣滾(gǔn)筒,因混入大量硫鐵礦渣而含有大量懸浮物。
該車間設有兩套600t/h循環水係統,一套為餘壓回水,供(gòng)發電和淨化工(gōng)段間冷器冷卻水(shuǐ)使用;另一套為無壓回水,供於吸工(gōng)段(duàn)冷卻排管使用。因冷卻塔填料倒(dǎo)塌等原因,冷卻效果較差,補充水量較大,故有部分冷(lěng)卻下水排放。
1.2 磷肥車間
磷肥車間以磷礦石為(wéi)原料,經破碎、球(qiú)磨製漿、混合(hé)化成、熟化(huà)等工序生產磷肥(普鈣),混合化成工序(xù)含(hán)氟尾(wěi)氣用兩(liǎng)級吸收室吸收。廢水來自(zì)氟矽酸鈉合成工序的合(hé)成槽和離心機,為酸性含氟廢水,主要含氟(fú)矽酸(suān)鈉和鹽酸。
1.3 磷銨車間
磷銨車間含磷酸和磷銨兩個工段。磷酸工段以磷肥車間生產的礦漿(jiāng)和硫酸車間生產(chǎn)的硫酸為原料(liào),經革取(qǔ)、過濾等工序生產磷酸。該工段的廢水主要為文丘(qiū)裏洗滌塔的含氟(fú)廢水。用新鮮水作(zuò)為水環真空泵冷卻水,排水用作(zuò)大氣冷凝(níng)器冷卻水。
磷銨(ǎn)工段以氮和磷酸為原料,經中和濃縮、造粒幹燥等工序生產(chǎn)磷銨。該工段各種設備冷卻水約40m3/h,沒有回收而直接排放;其(qí)中以混合冷凝器(用磷酸工段過濾係統大氣(qì)冷凝器後的冷卻水來冷凝二效蒸發器產生的氣體)排(pái)放的冷凝水為主(zhǔ)。正常生產時,這部分廢水的pH、磷酸鹽、氟化物和懸浮物(wù)均能達標,但在操作不(bú)穩定時,這幾項指標時有超標現象。
1.4 廢水水量、水質
正常生產時,全廠廢水水(shuǐ)量、水質見表1。
表1 廢水水量、水(shuǐ)質
車間名稱 |
硫酸車間 |
磷肥車間(jiān) |
磷銨車間 |
|||
稀酸廢水(shuǐ) |
滾筒冷卻(què)水(shuǐ) |
冷卻水 |
含氟廢水 |
含氟廢水 |
冷卻水 |
|
排(pái)水量/(m3·h-1) |
1.25 |
20 |
40 |
2 |
3 |
40 |
pH值 |
3.0~4.0 |
中性 |
中性 |
0.5~3.0 |
0.5~3.0 |
中性 |
SS/(mg·L-1) |
600~800 |
≤8000 |
|
3000~15000 |
3000~15000 |
30~350 |
F-/(mg·L-1) |
|
|
|
3000~6000 |
3000~6000 |
10~70 |
PO43-(P)/(mg·L-1) |
|
|
|
|
|
10~150 |
As3+/(mg·L-1) |
5~10 |
|
|
|
|
|
2 廢水處理及回用
從表1可以看出,全廠排放的廢水可分為兩大類(lèi),即冷卻水和酸(suān)性廢水或(huò)酸性含氟廢(fèi)水。前者水量大、汙染程度輕微,但直接排放(fàng)浪(làng)費了大量新鮮水,應(yīng)采取以完善循環冷卻水係統為主的治理措施;後者水(shuǐ)量小,但汙染程度嚴重,應采(cǎi)取適當的處理措施後,回用於生產或達(dá)標排(pái)放。
2.1.1 硫酸車間滾筒冷(lěng)卻(què)水
改造前,循環冷卻水(shuǐ)係統的排水在冷卻滾筒後直排。現在滾筒下麵設一(yī)隻集水裝置,並用管道送至一座清水池(chí),冷卻後又回用於滾筒的冷卻。
2.1.2 硫酸車間循環冷卻(què)水(shuǐ)
原循環冷卻水係統因冷卻塔填料倒塌等原因,冷卻效果較差。通過更換冷卻塔填(tián)料、增加1台冷卻塔(tǎ)等措施,循環冷卻水(shuǐ)量達800m3/h。3套600m3/h循環水分別供應餘熱發電、淨化工段間冷器(qì)和幹吸工段陽極保護管殼式冷卻器使用。冷卻(què)水排放量由改造前的60m3/h(其中,約20m3/h用於(yú)冷卻排渣滾筒後再排放)降至20m3/h。
2.1.3 磷銨車間冷卻水
改造前磷銨車間磷銨(ǎn)熱風機及料漿循環泵冷卻(què)水(約10m3/h)直排;水環真空泵、大氣冷凝器和混合冷凝器的冷卻水順序重(chóng)複使用,使用情況見圖1。
在進行水量平衡的基礎上,提出磷銨車間水回用方案,工藝(yì)流程見圖2。
2.2 酸性廢水及酸性含氟廢(fèi)水
2.2.1 硫酸車間酸性廢水
由於含砷量較低(As3+≤10mg/L),用一(yī)般的石灰法(fǎ)一次處理即可(kě)達標[1]。該車間原有(yǒu)一套稀酸廢水處理設施(shī),改造[2]後,廢水能達標排放。
2.2.2 磷肥車間酸性(xìng)含氟廢水
該車間酸(suān)性含氟廢水采用兩級石灰中和沉降工藝。車間生產正常時,廢水經石灰乳一次中和至pH=5-6,固液分(fèn)離後,上清液回用於磨礦;車間生產不(bú)正常(cháng)、係(xì)統水平衡不了時,廢水處理按(àn)兩級石灰中和沉降方式運行,廢水可達標排放(fàng)。
該車間廢水處理裝置在運行過程中,存(cún)在(zài)石灰用量偏高、化灰機及板框壓濾機處理能力偏(piān)小等問題[2]。目前,將廢水與礦(kuàng)粉混合後直接(jiē)回用於磨礦(kuàng),經過五個多月的運行,並未影響磨礦係(xì)統(tǒng)設備。這樣可降(jiàng)低運行費用,做到廢水封閉循環。
2.2.3 磷銨(ǎn)車間酸性含氟廢水
原計劃將萃(cuì)取尾氣洗滌水納入磷(lín)肥生產(chǎn)車間廢水處理係統一並處理,但其水量超(chāo)過磨礦工序的需要,故將萃取尾氣洗滌水用作過濾工序盤式過濾機二次洗水。
3 技術(shù)經濟分析
全廠廢水處理或回(huí)用設施運行費(fèi)用見表2。從表2可以看出,由於項目的實(shí)施節(jiē)約了大量(liàng)的水,節約的水(shuǐ)費除(chú)抵去廢水處理或回用設施運行費用及排汙費和(hé)農賠金外,每年(nián)還節餘28.13萬元,經濟效益顯著。
名稱(chēng) |
硫酸車間 |
磷肥車間(jiān) |
磷銨車(chē)間 |
小計 |
固定(dìng)資產總值/萬元 |
124.6 |
64.5 |
41.9 |
231.0 |
節約新水量/(萬t·a-1) |
28.8 |
1.80 |
32.0 |
62.6 |
電(diàn)費/(萬元·a-1) |
23.85 |
0.72 |
13.32 |
38.89 |
藥劑費/(萬(wàn)元·a-1) |
1.8 |
0 |
0 |
1.8 |
其它(折舊費等)/(萬元·a-1) |
14.64 |
7.39 |
5.75 |
27.78 |
節約水費/(萬元·a-1) |
28.8 |
1.8 |
32.0 |
62.6 |
減少排汙費/(萬元·a-1) |
|
|
|
24.0 |
減少農賠金/(萬元·a-1) |
|
|
|
10.0 |
所節約費用/(萬元·a-1) |
|
|
|
28.13 |
3.2 環境效益
全廠廢水處理或回用設施實施前後水汙染(rǎn)物減少量見表3。
表3 全廠水汙(wū)染物減少量
名稱 |
硫酸車間 |
磷肥車間 |
磷銨(ǎn)車間 |
小計 |
SS/(t·a-1) |
583.2 |
115.2 |
259.2 |
957.6 |
F-/(t·a-1) |
|
72.0 |
116.4 |
188.4 |
PO43-(t·a-1) |
|
|
8.64 |
8.64 |
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