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133452626951 工藝流程(chéng)的確定
高濃度廢水經酸化水解—厭氧消化後(hòu),出水與低濃度廢水混合,泵(bèng)入城市排汙管網。具(jù)體工藝流程(chéng)見圖1。
高濃度廢水在酸化水解池的(de)滯(zhì)留期為12 h,經水解酸化後的酸化液通過水力篩網(wǎng)篩除未被(bèi)水解酸化的大顆(kē)粒豆製品(pǐn),然後進入增溫計量池,把酸化液增溫至38 ℃,再泵入厭(yàn)氧消化(huà)罐。厭氧發酵采用複合式上流厭氧汙泥床工藝,中溫發酵,水力滯留時(shí)間為(wéi)84 h,容積負荷為4.40kgCOD/(m3·d),COD去除率在95%以上,產沼氣達510m3/d,產氣率為1.70m3/(m3·d)。厭氧出水經沉澱後(hòu)進入(rù)配水池與稀廢水混合,最終排入城市汙水幹管。

在設計厭氧消化池時,增(zēng)加了廢水回(huí)流設施的設置,三相分離器上部(bù)的厭氧出水回流至回流罐,與未經處理的高濃度廢水混合後再(zài)進入厭氧消化罐,這樣可以提高廢水的(de)pH值,降低進入厭氧消化罐的廢水(shuǐ)COD濃度,減(jiǎn)少對厭氧汙泥的局部衝擊,防(fáng)止厭(yàn)氧池內部酸化反應的存在,提高厭氧消化效率。隨著回流(liú)比例的調整,可以大大提高厭氧消化罐的耐衝(chōng)擊能力。
2 設計和施工
①由於廢水(shuǐ)處理設施正好位於原(yuán)有(yǒu)的(de)池塘(táng)上,其地(dì)基承載力和土(tǔ)質均勻度都很差,如采用鋼筋混凝土結構(gòu),由(yóu)於其自重(chóng)大,地(dì)基處理費用就相當高。厭(yàn)氧罐和貯氣(qì)櫃設計采用德國引進的Lipp罐(guàn)體(tǐ),由於罐體自重輕(qīng),基礎比較容易處理,費用隨(suí)之降低。厭氧消化罐高為9 m,直(zhí)徑為(wéi)7 m,是地上式圓形Lipp罐。由於對厭氧消化罐的(de)徑、高比進行了調整,原有的三相分離器就不是很適合。因此,對(duì)三相分離器進行了重新設計,采(cǎi)用三層(céng)鋼結構漏鬥式導流(liú)板做三相分離器(見圖(tú)2)。從使用結果看,三相分離效果相當好,厭氧汙泥流失(shī)量很小,汙泥截留效果明顯(xiǎn)。

③厭氧消化罐采用(yòng)Lipp技術進行卷製。筒體材料采用(yòng)不鏽鋼複合高強度板卷製(zhì),在罐頂上部安裝有壓頂槽鋼,采用不鏽鋼螺栓與筒體之間的定位,不采用焊接方式。筒體製作完成後,進行罐內的金屬結構安裝。由於罐體為金屬結(jié)構,罐頂可在罐內金屬結構(gòu)完成後再進行安裝,這樣給罐內的安裝工作帶來了(le)極(jí)大(dà)的便利。厭氧罐內設有布水(shuǐ)器,布水器采用枝狀(zhuàng)布水,隔3m2設有一個(gè)布水頭,布水較為均勻。三相分離器的(de)安裝是罐內金屬結構安裝(zhuāng)的重點,由三個圓(yuán)錐形(xíng)正反鬥組成,施工要求高、難度大。在施工(gōng)中充分利用罐頂後施工的特點,三個圓(yuán)錐鬥在外進行拚接,然後到罐內進行(háng)安裝,降(jiàng)低了施工難度和勞動強度,工程質量也較容易(yì)控製,加快(kuài)了(le)工(gōng)程進度。安裝完成三相分離器和(hé)溢流槽後,進(jìn)行罐頂的安裝施工工作。罐體保溫(wēn)材料采用阻燃型的聚苯(běn)乙烯泡沫板,外殼采用彩色瓦楞(léng)鋼板,瓦楞(léng)鋼板采用特製的定(dìng)位卡頭扁鋼定位,安裝效果良(liáng)好。Lipp罐(guàn)體與鋼筋混(hún)凝土之間(jiān)的澆築采用膨脹混凝(níng)土(見圖3)。

3 調試運行
①水解酸化:菌種采(cǎi)取自然富集培養,處理水量與厭氧(yǎng)消化進水量(liàng)相匹配,從10m3/d、20m3/d……逐步增加負荷,1個半月後達到滿負(fù)荷運轉,處理能力為80m3/d。經酸化(huà)處理後,出水COD平均從 24 000 mg/L降為16 500 mg/L左右(yòu),COD去(qù)除率達30%,pH值為5.5。
②厭氧消化:厭氧菌采(cǎi)用廠區的陰溝汙泥和杭州四堡汙水處(chù)理廠的厭氧汙(wū)泥(ní)接種,共接種60%含水率的厭氧汙泥30 m3,菌種接入厭(yàn)氧罐後,加入(rù)少量生產廢水作為(wéi)培養基,先進行升溫和馴化培養。每天升溫1 ℃左右,直至(zhì)達到設計要求的38±1 ℃。廢水處理量從10m3/d開始,COD負荷從0.36kgCOD/(m3·d)逐步(bù)增加,1個半月後,進水量(liàng)達到80 m3/d,COD負荷為4.40kgCOD/(m3·d),出水COD濃度為650 mg/L左右,COD去除率達96%,出水pH值為7.2,產沼(zhǎo)氣為510m3/d,產氣率為1.70m3/(m3·d)。
4 正常運行
處理工程經過(guò)近2年的(de)運行,效果穩定,沒有出現(xiàn)大的反複,各單元的處理效果(guǒ)(平(píng)均值)與沼氣產氣量見表2。
|
項目 |
高濃度廢水 |
格柵沉砂池 |
酸化水解(jiě)池 |
厭(yàn)氧消化罐 |
沉澱池(chí) |
混(hún)合池 |
|
處理水量(m3/d) |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
330 |
|
滯留時間(h) |
|
1 |
12 |
84 |
6 |
6 |
|
pH值 |
5.0 |
5.0 |
5.5 |
7.2 |
7.2 |
6.5 |
|
SS(mg/L) |
12000 |
11000 |
7200 |
430 |
350 |
501 |
|
去除率(%) |
|
8.3 |
34.5 |
94 |
18.6 |
|
|
CODCr(mg/L) |
24000 |
23000 |
16500 |
690 |
650 |
460 |
|
去除率(lǜ)(%) |
|
4.4 |
28.3 |
95.8 |
4.4 |
|
|
BOD5(mg/L) |
10800 |
10500 |
8500 |
260 |
260 |
200 |
|
去除率(%) |
|
2.8 |
19 |
97.5 |
|
|
|
溫度(℃) |
50 |
30 |
28 |
38 |
常溫 |
常溫 |
|
沼氣(m3/d) |
|
|
|
510 |
|
|
5 結(jié)論與經驗
②由於采用Lipp技術卷製(zhì)的罐(guàn)體其自重很小,罐體結(jié)構受力得到大大改善,對地基的(de)處理費用大大降低,特別是在(zài)軟土地基的地區,工程造價更是顯著下(xià)降。同(tóng)時,可以(yǐ)減少大量的日常(cháng)維護和檢修費用,工程使用壽命也大大延長。
③增加厭氧消化罐(guàn)的回流量可以大大減(jiǎn)少對厭氧的衝擊,不(bú)必為調節pH而(ér)多支出藥品的費用,可以使運行處於低(dī)成本(běn)狀態,增(zēng)加了沼(zhǎo)氣出售的收入(該工程產沼氣為510m3/d,若按1.2 元(yuán)/m3計,則收入為612 元/d)。
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