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133452626951 廢(fèi)水來源及水質
電鍍鋅機組生產工藝中,為提高產品質量,對(duì)生產工藝進行了改進,導致大量(liàng)的Zn2+隨廢水排出,從(cóng)而使酸堿(jiǎn)廢水(shuǐ)處理係統中排放水Zn2+超標排放標準為≤4 mg/L,平均為14.26~9.71mg/L,造成月繳排汙(wū)費20~30萬元;另(lìng)一方麵造成了資源浪費。引起排水鋅含量超標的廢水主(zhǔ)要來自機組中的溶鋅坑和廢水坑,水(shuǐ)質變化(huà)無(wú)規律,其成份詳見(jiàn)表1。
表1 冷軋含鋅廢水水質
內容 |
數值 |
含鋅濃度/(mg·L-1) |
≤800 |
pH |
1~5 |
SO42-/(mg·L-1) |
≤23000 |
TFe/(mg·L-1) |
≤50 |
遊離酸/(mg·L-1) |
≤450 |
因此有必要在加強工藝(yì)控製管(guǎn)理的同時,對冷軋含鋅廢水(shuǐ)進行治理,同時設法(fǎ)對鋅進行回收利用。
2 中和—薄膜過濾工藝的確定
某冷軋廠電鍍含鋅廢(fèi)水處理(lǐ),受總圖布置的局限,最大可利用麵積為600m2,由於處(chù)理水量較大,若采用中和—沉(chén)澱法,占地麵積需800 m2以上。經比較並考慮到寶鋼實際生產過程(chéng)中現代化技術水平、現場(chǎng)總圖布置及技術經濟指標選擇采用了中和—過濾法,使占地麵(miàn)積降至400 m2。雖然中和—過濾法的單元技術是成熟的,但作為大(dà)型工(gōng)業的整體廢水處理係統,尚不多見。設計方案中采用先進的膜分離技術即(jí)薄膜液體過濾器,國內尚無應用於處理電鍍含鋅(xīn)廢水(shuǐ)的先例。為慎重起見,先(xiān)進行了必要的模擬試驗,探索運行條件,如(rú)濾(lǜ)前廢水(shuǐ)的pH、濾(lǜ)脫精度、濾速,以確(què)定合(hé)適的設計參數。
2.1 設計參數
廢水處(chù)理量:120~150 m3/h
廢水水質:詳見表1
中和反應pH控製值:8.5~9.0
石灰乳製備(bèi)能力:20 m3/h
石灰乳濃度:8%~10% Ca(OH)2
壓縮空氣用量:35 m3/min,壓力為0.2 MPa
薄膜過濾器過濾膜孔:0.5 μ
薄膜過濾器過濾壓力:0.1~0.2 MPa
過濾清液Zn2+濃度(或含量):Zn2+≤4 mg/L
2.2 工藝流程(chéng)
由冷軋電鍍(dù)鋅機組(zǔ)排出的高鋅濃度廢水進入中和(hé)反應池(chí),以工業消石灰為中和劑中和,廢水pH由1~2提高到 8.5~9,然後經(jīng)薄膜液體過濾器作固液分離,過濾後濾(lǜ)液達(dá)標排放,汙泥(ní)送現有酸堿廢水處理汙泥係統。工藝流程(chéng)見圖1。
整個農村小型汙水處理設備處理工藝采用PLC控製,設備和閥門均設現場(chǎng)控製操作箱,同時在操作室內設中央控(kòng)製和人機操作界麵(miàn)工作站。係統工作狀態根據設置的CRT畫麵進行動態(tài)顯示,並可實現設備故障統計、運行(háng)狀態顯示以及曆史記錄查閱。
由圖(tú)1可知,電鍍含鋅廢水處(chù)理(lǐ)裝置由四個單元組成:
① 中和反應及固液分離單元。這是整個電鍍廢水處理工藝的核心部分,充分反應有效控製pH值以使ZN2+形成Zn(OH)2沉澱析出,是確保廢水合格排放的前提,而高效率的(de)固液分離是(shì)保證合格排放的關鍵。本單元由3座中和反應池、3台薄膜液體過濾器以及(jí)空氣攪拌裝置和(hé)控製儀(yí)表等組成。
②石灰乳製備及供給單(dān)元。該部分由石灰料(liào)倉、石灰乳製備及供應投加係統組成,包括倉體(tǐ)、螺旋給(gěi)料機、混合器、溶解槽、攪拌(bàn)機組及石灰乳輸送(sòng)泵(bèng)等設施。製備好(hǎo)的石灰乳濃(nóng)度為8%~10%,由輸送泵送中(zhōng)和反應池。
③ 汙泥處(chù)理單元。由(yóu)汙泥(ní)收集池、泥漿泵(bèng)等組成。汙(wū)泥經濃縮後送(sòng)壓濾機壓(yā)濾。
④ 鹽酸活化清(qīng)洗(xǐ)單元。由(yóu)鹽酸池和輸送循環泵等組成。該部分是為了清洗濾膜上殘存的CaSO4和Zn(OH)2以免堵塞膜孔影響過(guò)濾流量(liàng)。
3 主要技術經濟指標和處理(lǐ)效果
3.1 主要技術經濟指標
廢水處(chù)理量:2880 m3/d
工業消石灰:7.47t/d
壓(yā)縮(suō)空氣耗量:35m3/min
用電量:1800 kWh/d
過濾水回用:200m3/d
3.2 處(chù)理(lǐ)效果
實(shí)際處理(lǐ)水量與排水水質狀況見表2;經(jīng)環保部門隨(suí)機抽樣,均(jun1)未(wèi)發現Zn2+超(chāo)標。
表2 處理水量與水質
內容 |
運行平均值 |
環抱標準值 |
處理水量/(m3·h-1) |
100~120 |
|
Zn2+/(mg·L-1) |
2.13 |
≤4 |
pH |
8.5~9 |
6~9 |
SS/(mg·L-1) |
<1 |
<150 |
3.3 效益分析
該工程投資約1300萬元,投產後,避免了環保(bǎo)部門的巨額(é)罰款和每(měi)月繳納排汙費20~30萬元。目前,由於過濾後清液水質較好,部分已代替原設計(jì)中製備石灰乳所用的工(gōng)業水和作為雜用水,每天可節約工業水200 m3左右。根據出水水質情況,處理後水質基本上可達(dá)到或接近寶(bǎo)鋼工業水水質標準。若對這部分水(shuǐ)予(yǔ)以(yǐ)利用,估計一(yī)年可(kě)節約工業(yè)水約1.0 Mm3,按(àn)工業水價格1.2元/m3計,折合人民幣(bì)120萬(wàn)元。
4 薄膜液體過濾應(yīng)用(yòng)中(zhōng)存(cún)在的(de)問題
4.1 薄膜液(yè)體過濾的特點
薄膜液體(tǐ)過濾器是將膨體聚四氟乙烯專利技術與全自動控製係(xì)統完美地結合在一起的固液分離(lí)設備。其過濾方式獨特,它是利用薄膜來進行表麵過濾,使液體中的懸浮固體被全(quán)部阻擋在薄膜的表麵,因而過濾效果好。該濾膜具有表麵摩擦係數低(dī)、單(dān)位(wèi)膜麵積成孔率高等特性,能始終保持較低過濾阻力和較高(gāo)膜通量。另外,膜材料具有較好的化學穩定性並能結合設(shè)備裝置自動反清洗的特點(diǎn),做到連續過濾,使得設備體積小,占地麵積省。
4.2 應用(yòng)中存在(zài)問題
某冷軋廠電鍍鋅廢水處理采用(yòng)薄膜過濾技術,據了解國內外尚屬首例,因而沒有應用實績和經驗,在應用中尚存在一些問題,主(zhǔ)要歸納如下:
4.2.1 當廢水中pH較(jiào)高(gāo)(pH>5)時(shí),投加(jiā)中和劑Ca(OH)2的(de)量(liàng)就減少,使廢水中的含固量較低,減少了良好的架橋物(wù)質(zhì),從而影響過濾效果和(hé)過濾器正常(cháng)的(de)反(fǎn)衝。後(hòu)采取投加少量硫酸進行預處理和在石灰乳中添加少量輕質碳酸鈣(gài)的辦(bàn)法,使過濾趨(qū)於穩定。
4.2.2 原設計配製石灰乳是(shì)利用(yòng)寶(bǎo)鋼工業新水,而工業(yè)水中的菌藻,尤其是細菌的分泌物(粘狀體)隨石灰乳進入廢水(shuǐ)中,對薄膜過濾產生嚴重(chóng)影(yǐng)響。由於一般化(huà)學方法無法把粘狀體物質清洗幹淨,聚附(fù)在膜表麵,從而影響了過濾效果,當廢(fèi)水中含固量較少(shǎo)時情況尤為突出(細菌及其分(fèn)泌物直接附著在濾膜表麵)。後采取向廢水中投加 NaClO(投加濃度為15~20 mg/L)和用濾後清液代替工業水配製石灰乳的措施,使過濾器基(jī)本恢複正常運行。
4.2.3 薄膜液體過濾器每使用一段時(shí)間後,要用鹽酸進行活化。但濾膜(mó)的使用周期畢竟有一定限度,到時(shí)要予以(yǐ)更換,究竟一次使用能維持多長時間尚無(wú)這方麵的經驗,需(xū)待實踐證實。
5 結論(lùn)
5.1 采用中和—薄膜過濾工藝處理電(diàn)鍍含鋅廢(fèi)水是成功的。選用濾膜孔徑為0.5μ,控製(zhì)pH=8.5~9,可確保Zn2+充分(fèn)去除,水中(zhōng)剩餘濃度達到國家排放標準。
5.2 在選擇和確定處(chù)理工藝(yì)時,必須詳細了解廢水的來源及廢水中水質的變化,如(rú)pH值、有機物、菌藻及油等影響過濾的因素,以便采取相應的措施如設調節池等 使過濾器(qì)發揮其特性。
5.3 薄膜液體(tǐ)過濾的高去除率,使清液可得到再利用,以節約(yuē)水資源(yuán),實現零排放。
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