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1 某紡織廠簡介
某紡織廠是一家香港(gǎng)獨資的大型企業,1991年(nián)從香港遷(qiān)移(yí)過來,總投資2億港幣,集 紡紗、染色(sè)、織布一條龍,產品為牛仔布。廢水主要來自染廠,其主要成分是靛藍粉(含(hán)石 灰、染料、木薯粉),另外還有NaOH、低硫酸鈉,廢(fèi)水量在1000m3/d左右。正常情況下的廢水(shuǐ)水質如表1。
表1 廢(fèi)水水質表.農村小型汙水處(chù)理設備
項目 |
pH |
色度(倍) |
CODcr(mg/L) |
水(shuǐ)溫(℃) |
濃度 |
10.0-13.0 |
400-1200 |
750-1800 |
18-35 |
改造前的處(chù)理工(gōng)藝流程見圖1。
該(gāi)流(liú)程設計處理能力1000m3/d,剛(gāng)投產(chǎn)時水量300m3/d,後(hòu)逐漸增加至1000m3/d ,但出水水質漸漸惡化,色度和CODCr都嚴重超(chāo)標,出水色度在300(倍)左右,CODCr在700mg/L左右。其主要原因如下:
①設計時對原水水質估計不足,當初(chū)設計原水的CODCr為700~1 300mg/L,而現在原水CODCr為1000~2000mg/L。
②生物濾池(chí)有2個,大小一樣,圓形,直徑13m,總高2.5m,中(zhōng)間布水,池(chí)內(nèi)裝填大小10cm(長寬)左右的石頭塊,池底有(yǒu)通風孔層,自然充氧,汙水靠水力作用自然旋轉 噴灑布水。由(yóu)於(yú)充氧不足,加上厭氧水解池出水濃度過高,導致生物(wù)濾池內(nèi)部呈厭氧狀態,厭氧汙泥阻塞石(shí)頭(濾料)空(kōng)隙,造成水(shuǐ)流(liú)短路。這(zhè)樣,好氧生物濾(lǜ)池的處理效果大大降低,二級生物濾池對有機物的降解率隻有30%~40%。
③缺乏有技術的管理人員,操作(zuò)工人素質差。
2 工藝(yì)改造
2.1 前期改造
捷德紡織廠采取邊改造邊生產的方式進行。由於二級生物濾池對有機物的降解率隻(zhī)有(yǒu)30%~4 0%,且滋生(shēng)蚊蠅,決定利用現(xiàn)有(yǒu)的厭氧水解池,打掉二級生物濾池,改成生物接觸氧化池。 但厭氧水解池對COD的去除率僅有10%~20%,大量負荷(hé)會帶(dài)給後續(xù)處理構築物,為減少生(shēng)化改(gǎi)造期間(jiān)的汙染,在厭氧水解池前加一套物化處理設備(bèi)(即化學混凝沉澱),以降低負荷。
前期改造的工藝流程見圖2。
由於該項改造工程具(jù)有很(hěn)強的實用性,實際上是邊生產、邊研究、邊製定方案的改造過程,在確定物化(huà)處理流(liú)程時,先(xiān)做(zuò)了大量的化學混凝脫色試驗。采用傳統方法,對硫酸亞鐵、淨水(shuǐ)劑、聚合鋁和三氯化(huà)鐵主要以(yǐ)去(qù)除色度、COD為目標,通過小試先確定(dìng)適合本廠的脫 色效果和去除(chú)COD的最佳藥劑為硫酸亞(yà)鐵,其最(zuì)佳投(tóu)藥量在800~1000mg/L,最佳pH值範圍在9.5~11之間。
物化處理流(liú)程各項參數:設計流(liú)量Q為(wéi)1000m3/d;提升(shēng)泵兩台,每台Q′為80m3/h;靜態(tài)混合器2個,每(měi)個外形尺寸L為800mm,D為250mm;機械反應池2個,1.5m×1.5m×4m,設計停留時間20min;斜管沉澱池1個,麵積5m×5m,斜管用聚氯乙烯板製作,所有排泥管皆為200mm鍍鋅管。
經物化處理(lǐ)的色度平均去除率達到60%,COD的平均去除率>40%,達到了目的。投硫酸亞鐵(tiě)後,產泥量大增(zēng),現有的貯泥池僅能(néng)容納(nà)氣浮池刮渣排泥(ní),造成斜管沉澱池的積泥不能及時排出。根據這一實際情況,廠方又增購了一台板框壓濾機。
物化處理後(hòu)的出(chū)水穩(wěn)定,在控製最佳投藥量和pH的條件下,出水水質COD在600~900 mg/L之間,在進行生化改造期間,屬超標排(pái)放(fàng)運行。
2.2 後期改造
後(hòu)期改造的(de)工藝(yì)流程見圖3。
改造的主要(yào)構築物及設(shè)備:
① 調(diào)節池。設計(jì)原水調節池(chí)有效停留時(shí)間為8 h,整個(gè)調節池尺寸為20m×10m×2.5m ,內(nèi)分6格。在原水進調節池前有(yǒu)一小渠道(dào),在(zài)渠道中投硫酸亞鐵,使pH為7~9左右。廢水在調節池內有一初沉時間,對池底汙泥,紡(fǎng)織廠每(měi)年趁春節放假之際清掏外運。
② 厭氧水解池。呈長方形,尺寸(cùn)為10m×7.5m×5m,有效停留時間10h。分為兩組 ,每組都有一個脈衝布水器,其對水解池內的配水是間歇式的,對厭氧池則起攪拌、衝刷作用。厭氧池內的汙水分汙泥層、附著層(céng)、清水區。攪拌是為了防止死水、短流,衝刷能防止附著層阻塞,厭氧池內設有斜板附著層,厭氧水解池是穿孔集水(shuǐ)槽配水。
③ 接觸氧化池。在原生物濾池的位置(zhì)上建造,外型尺寸:20m×15m×4.5m,采用(yòng)三廊道 ,內懸掛半(bàn)軟性填料(liào)(厚3m),填料接觸時間20h,底部裝有微孔曝氣頭,氣水比為15∶1, 經測(cè)試池內溶解氧濃度為3.8mg/L。
④ 沉(chén)澱池。為豎流式(shì)、方形(xíng),尺寸為6 m×5 m×5 m,從池頂中(zhōng)心進水,出水經鋸齒形集 水槽。豎流式(shì)沉澱池主要是沉澱接(jiē)觸氧化池脫落的生物膜(mó),出水進入混凝氣浮池。 沉澱汙泥全部回(huí)流至厭氧水解池,補充營養,原設計進入貯泥池的排泥管保留。
⑤ 混凝氣(qì)浮池。進一(yī)步去除在沉澱池中(zhōng)不能下沉去除的細小顆粒,投加淨(jìng)水劑,淨水劑是一種淡黃色液體,是廣東南海市食中化工廠(chǎng)提(tí)供的,是用廢鋁、廢(fèi)鐵和(hé)濃硫酸製成,其主要成分是鐵和鋁的三價鹽,pH為2.3~3,在深圳的印染廠中被廣(guǎng)泛(fàn)采用。廢水投藥後經隔板 反應區進入氣浮區,浮渣排(pái)入貯(zhù)泥池經板框壓濾機壓濾成泥餅外運,出水經計量直接排海。
汙(wū)泥處理部分不變。
3 運行效果及(jí)分析
在接觸(chù)氧化池掛膜成(chéng)熟以後,物化處理設備停止使用。深圳市環保局在(zài)排放口晝夜監測(cè)的結果見表2。
表2 監測數據
日期 |
取樣點 |
分析項目 |
||||
PH |
CODcr |
SS |
色度 |
硫化物 |
||
9月9日 |
總(zǒng)排口 |
7.14 |
105 |
18.3 |
64 |
0.03 |
9月12日 |
總排口 |
6.26 |
147 |
12 |
32 |
0.02 |
9月13日 |
總排口 |
6.78 |
41.3 |
5.3 |
32 |
0.01 |
9月19日 |
總排(pái)口(kǒu) |
7.52 |
87.7 |
9.5 |
32 |
0.01 |
9月20日 |
總排口 |
7.03 |
93.3 |
23.0 |
32 |
0.01 |
經過兩(liǎng)年來的連續運行,監測數(shù)據表明屬達(dá)標運行,說明該項治理工程是成功的。從中還得出如下經驗和結(jié)論:
① 生物(wù)濾池不(bú)適合(hé)對此類高濃度印(yìn)染廢水的好氧處理。生物濾池雖有節省能耗、易於操作等優點,但處理效率低,對有機物(wù)的(de)降解率隻有15%~40%,且滋生蚊蠅。當負荷高時,生物濾池呈厭(yàn)氧狀態,造成汙泥(ní)阻(zǔ)塞孔隙,影響通風。濾料一旦阻(zǔ)塞(sāi),清理困難。
② 在生化處理中,水(shuǐ)解池起著很重要的作用,它對色度(dù)的去除率通常在40%~70%,對COD的去除率(lǜ)隻有10%~20%,但能提高(gāo)廢水的可(kě)生化性。在確定接觸氧化池參數前,取生物 濾池中的濾料(liào)和厭(yàn)氧池的出水,在實驗室進(jìn)行耗氧(yǎng)試驗。結果表明,隻要停留時間過長(24h),對COD的去除率就可(kě)以達到90%以(yǐ)上,說明厭氧水解池的出水可生化性強,為後續生(shēng)化處理創(chuàng)造(zào)了極有利的條件。
③ 對這種(zhǒng)高濃度呈強堿性的印染廢水,在(zài)生化前要進行中和。硫酸亞(yà)鐵對這類印染廢水有獨特作用,預處理采用投(tóu)硫酸亞鐵的辦法,能去除部分色度,並且能使COD降到900mg/L以下(xià)。
④ 在接觸氧化池掛膜後,由(yóu)填料上微生物組成的(de)食物鏈能(néng)維持生物膜的平(píng)衡,沉澱的(de)汙泥全部回流到厭氧水(shuǐ)解池。混凝(níng)氣浮池(chí)最終產泥量隻有(yǒu)1m3/d左右,而改造前最終產(chǎn)泥量是(shì)7~8m3/d,減少泥量約87%,大大減少了汙泥處(chù)理係統的負荷(hé)(汙泥出路曾是廠方頭疼(téng)的問題)。
⑤ 接觸氧化池分三個廊道,在以後(hòu)運行時發現:若第一個廊道停止曝氣(qì)使之成為厭氧段時,其出水CODCr隻是(shì)略有上升,在140mg/L左右,色度在50倍左右,仍屬達標運行,經測定其內部溶解氧在0.2mg/L以下。這樣,實際好氧停留時間降低為14h,一方麵節省了能耗,另一方麵為今後擴大處理量創造了一個極有(yǒu)利的條(tiáo)件。
4 工程投資和運(yùn)行成本
配套建設(shè)時汙水處理投資90萬元,改造工程投資120萬元,工程總投資210萬(wàn)元,對1000m3/d水量,工程投資成本為0.21萬元/m3。
運行成本(以1999年為例)見表3。
表3 運行成本(běn)
序號 |
成本(běn)項目 |
處理水量(liàng)(m3) |
總費(fèi)用(元) |
單位成本(元/m2) |
備注 |
1 |
工資 |
|
66000 |
|
本表沒有考(kǎo)慮折舊。廠方自己烯油發電。操作人(rén)員共5人,三(sān)班倒,每班1人,化(huà)驗室1人,另設班長1人(rén)。 |
2 |
職工福利 |
|
3000 |
|
|
3 |
社(shè)會保障 |
|
600 |
|
|
4 |
其他費(fèi)用 |
|
3000 |
|
|
5 |
業(yè)務費 |
|
283000 |
|
|
其中:電費 |
|
135000 |
|
||
藥(yào)劑費 |
|
98000 |
|
||
維修費 |
|
12000 |
|
||
泥餅外運費 |
|
28000 |
|
||
調(diào)節池清淤 |
|
10000 |
|
||
合計 |
348956 |
355600 |
|
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