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紡織靛藍廢(fèi)水的治理
時間:2017-05-05瀏(liú)覽量:550
位於深圳市大鵬灣的中冠、鴻華、捷德、中寶、金隆等5家印(yìn)染廠曾是深圳市環保局的“老大難”問題,它們(men)都是地方政府引進的外資項目,建廠時均(jun1)配套(tào)建設了汙水治理設施,但(dàn)由於工藝落後、設施老化、管理不善,加上擴大生產使汙水超標排(pái)放,嚴重汙染了大鵬灣海域 。深圳市環保局把某紡織廠作為先期推薦治理的對象,治(zhì)理工程從(cóng)1996年開(kāi)始至1997年底 結束,曆時一年多,從1998年連續運行(háng)以來,出水水(shuǐ)質穩定且達標(biāo),被深圳市環保局推薦為(wéi)樣(yàng)板工程。

  1 紡織廠簡介

  某紡織廠是一家香港(gǎng)獨資的大型企業,1991年(nián)從香港遷(qiān)移(yí)過來,總投資2億港幣,集 紡紗、染色(sè)、織布一條龍,產品為牛仔布。廢水主要來自染廠,其主要成分是靛藍粉(含(hán)石 灰、染料、木薯粉),另外還有NaOH、低硫酸鈉,廢(fèi)水量在1000m3/d左右。正常情況下的廢水(shuǐ)水質如表1。

表1 廢(fèi)水水質表.農村小型汙水處(chù)理設備

 

項目

pH

色度(倍)

CODcr(mg/L)

水(shuǐ)溫(℃)

濃度

10.0-13.0

400-1200

750-1800

18-35

  改造前的處(chù)理工(gōng)藝流程見圖1。

  該(gāi)流(liú)程設計處理能力1000m3/d,剛(gāng)投產(chǎn)時水量300m3/d,後(hòu)逐漸增加至1000m3/d ,但出水水質漸漸惡化,色度和CODCr都嚴重超(chāo)標,出水色度在300(倍)左右,CODCr在700mg/L左右。其主要原因如下:
  ①設計時對原水水質估計不足,當初(chū)設計原水的CODCr為700~1 300mg/L,而現在原水CODCr為1000~2000mg/L。
  ②生物濾池(chí)有2個,大小一樣,圓形,直徑13m,總高2.5m,中(zhōng)間布水,池(chí)內(nèi)裝填大小10cm(長寬)左右的石頭塊,池底有(yǒu)通風孔層,自然充氧,汙水靠水力作用自然旋轉 噴灑布水。由(yóu)於(yú)充氧不足,加上厭氧水解池出水濃度過高,導致生物(wù)濾池內(nèi)部呈厭氧狀態,厭氧汙泥阻塞石(shí)頭(濾料)空(kōng)隙,造成水(shuǐ)流(liú)短路。這(zhè)樣,好氧生物濾(lǜ)池的處理效果大大降低,二級生物濾池對有機物的降解率隻有30%~40%。
  ③缺乏有技術的管理人員,操作(zuò)工人素質差。

  2 工藝(yì)改造

  2.1 前期改造
  
捷德紡織廠采取邊改造邊生產的方式進行。由於二級生物濾池對有機物的降解率隻(zhī)有(yǒu)30%~4 0%,且滋生(shēng)蚊蠅,決定利用現(xiàn)有(yǒu)的厭氧水解池,打掉二級生物濾池,改成生物接觸氧化池。 但厭氧水解池對COD的去除率僅有10%~20%,大量負荷(hé)會帶(dài)給後續(xù)處理構築物,為減少生(shēng)化改(gǎi)造期間(jiān)的汙染,在厭氧水解池前加一套物化處理設備(bèi)(即化學混凝沉澱),以降低負荷。
  前期改造的工藝流程見圖2。

  

  由於該項改造工程具(jù)有很(hěn)強的實用性,實際上是邊生產、邊研究、邊製定方案的改造過程,在確定物化(huà)處理流(liú)程時,先(xiān)做(zuò)了大量的化學混凝脫色試驗。采用傳統方法,對硫酸亞鐵、淨水(shuǐ)劑、聚合鋁和三氯化(huà)鐵主要以(yǐ)去(qù)除色度、COD為目標,通過小試先確定(dìng)適合本廠的脫 色效果和去除(chú)COD的最佳藥劑為硫酸亞(yà)鐵,其最(zuì)佳投(tóu)藥量在800~1000mg/L,最佳pH值範圍在9.5~11之間。
  物化處理流(liú)程各項參數:設計流(liú)量Q為(wéi)1000m3/d;提升(shēng)泵兩台,每台Q′為80m3/h;靜態(tài)混合器2個,每(měi)個外形尺寸L為800mm,D為250mm;機械反應池2個,1.5m×1.5m×4m,設計停留時間20min;斜管沉澱池1個,麵積5m×5m,斜管用聚氯乙烯板製作,所有排泥管皆為200mm鍍鋅管。
  經物化處理(lǐ)的色度平均去除率達到60%,COD的平均去除率>40%,達到了目的。投硫酸亞鐵(tiě)後,產泥量大增(zēng),現有的貯泥池僅能(néng)容納(nà)氣浮池刮渣排泥(ní),造成斜管沉澱池的積泥不能及時排出。根據這一實際情況,廠方又增購了一台板框壓濾機。
  物化處理後(hòu)的出(chū)水穩(wěn)定,在控製最佳投藥量和pH的條件下,出水水質COD在600~900 mg/L之間,在進行生化改造期間,屬超標排(pái)放(fàng)運行。
  2.2 後期改造
  
後(hòu)期改造的(de)工藝(yì)流程見圖3。

  

  改造的主要(yào)構築物及設(shè)備:
  ① 調(diào)節池。設計(jì)原水調節池(chí)有效停留時(shí)間為8 h,整個(gè)調節池尺寸為20m×10m×2.5m ,內(nèi)分6格。在原水進調節池前有(yǒu)一小渠道(dào),在(zài)渠道中投硫酸亞鐵,使pH為7~9左右。廢水在調節池內有一初沉時間,對池底汙泥,紡(fǎng)織廠每(měi)年趁春節放假之際清掏外運。
  ② 厭氧水解池。呈長方形,尺寸(cùn)為10m×7.5m×5m,有效停留時間10h。分為兩組 ,每組都有一個脈衝布水器,其對水解池內的配水是間歇式的,對厭氧池則起攪拌、衝刷作用。厭氧池內的汙水分汙泥層、附著層(céng)、清水區。攪拌是為了防止死水、短流,衝刷能防止附著層阻塞,厭氧池內設有斜板附著層,厭氧水解池是穿孔集水(shuǐ)槽配水。
  ③ 接觸氧化池。在原生物濾池的位置(zhì)上建造,外型尺寸:20m×15m×4.5m,采用(yòng)三廊道 ,內懸掛半(bàn)軟性填料(liào)(厚3m),填料接觸時間20h,底部裝有微孔曝氣頭,氣水比為15∶1, 經測(cè)試池內溶解氧濃度為3.8mg/L。
  ④ 沉(chén)澱池。為豎流式(shì)、方形(xíng),尺寸為6 m×5 m×5 m,從池頂中(zhōng)心進水,出水經鋸齒形集 水槽。豎流式(shì)沉澱池主要是沉澱接(jiē)觸氧化池脫落的生物膜(mó),出水進入混凝氣浮池。 沉澱汙泥全部回(huí)流至厭氧水解池,補充營養,原設計進入貯泥池的排泥管保留。
  ⑤ 混凝氣(qì)浮池。進一(yī)步去除在沉澱池中(zhōng)不能下沉去除的細小顆粒,投加淨(jìng)水劑,淨水劑是一種淡黃色液體,是廣東南海市食中化工廠(chǎng)提(tí)供的,是用廢鋁、廢(fèi)鐵和(hé)濃硫酸製成,其主要成分是鐵和鋁的三價鹽,pH為2.3~3,在深圳的印染廠中被廣(guǎng)泛(fàn)采用。廢水投藥後經隔板 反應區進入氣浮區,浮渣排(pái)入貯(zhù)泥池經板框壓濾機壓濾成泥餅外運,出水經計量直接排海。
  汙(wū)泥處理部分不變。

  3 運行效果及(jí)分析

  在接觸(chù)氧化池掛膜成(chéng)熟以後,物化處理設備停止使用。深圳市環保局在(zài)排放口晝夜監測(cè)的結果見表2。

表2 監測數據

 

日期

取樣點

分析項目

PH

CODcr
(mg/L)

SS
(mg/L)

色度
(倍)

硫化物
(mg/L)

9月9日

總(zǒng)排口

7.14

105

18.3

64

0.03

9月12日

總排口

6.26

147

12

32

0.02

9月13日

總排口

6.78

41.3

5.3

32

0.01

9月19日

總排(pái)口(kǒu)

7.52

87.7

9.5

32

0.01

9月20日

總排口

7.03

93.3

23.0

32

0.01

  經過兩(liǎng)年來的連續運行,監測數(shù)據表明屬達(dá)標運行,說明該項治理工程是成功的。從中還得出如下經驗和結(jié)論:
  ① 生物(wù)濾池不(bú)適合(hé)對此類高濃度印(yìn)染廢水的好氧處理。生物濾池雖有節省能耗、易於操作等優點,但處理效率低,對有機物(wù)的(de)降解率隻有15%~40%,且滋生蚊蠅。當負荷高時,生物濾池呈厭(yàn)氧狀態,造成汙泥(ní)阻(zǔ)塞孔隙,影響通風。濾料一旦阻(zǔ)塞(sāi),清理困難。
  ② 在生化處理中,水(shuǐ)解池起著很重要的作用,它對色度(dù)的去除率通常在40%~70%,對COD的去除率(lǜ)隻有10%~20%,但能提高(gāo)廢水的可(kě)生化性。在確定接觸氧化池參數前,取生物 濾池中的濾料(liào)和厭(yàn)氧池的出水,在實驗室進(jìn)行耗氧(yǎng)試驗。結果表明,隻要停留時間過長(24h),對COD的去除率就可(kě)以達到90%以(yǐ)上,說明厭氧水解池的出水可生化性強,為後續生(shēng)化處理創(chuàng)造(zào)了極有利的條件。
  ③ 對這種(zhǒng)高濃度呈強堿性的印染廢水,在(zài)生化前要進行中和。硫酸亞(yà)鐵對這類印染廢水有獨特作用,預處理采用投(tóu)硫酸亞鐵的辦法,能去除部分色度,並且能使COD降到900mg/L以下(xià)。
  ④ 在接觸氧化池掛膜後,由(yóu)填料上微生物組成的(de)食物鏈能(néng)維持生物膜的平(píng)衡,沉澱的(de)汙泥全部回流到厭氧水(shuǐ)解池。混凝(níng)氣浮池(chí)最終產泥量隻有(yǒu)1m3/d左右,而改造前最終產(chǎn)泥量是(shì)7~8m3/d,減少泥量約87%,大大減少了汙泥處(chù)理係統的負荷(hé)(汙泥出路曾是廠方頭疼(téng)的問題)。
  ⑤ 接觸氧化池分三個廊道,在以後(hòu)運行時發現:若第一個廊道停止曝氣(qì)使之成為厭氧段時,其出水CODCr隻是(shì)略有上升,在140mg/L左右,色度在50倍左右,仍屬達標運行,經測定其內部溶解氧在0.2mg/L以下。這樣,實際好氧停留時間降低為14h,一方麵節省了能耗,另一方麵為今後擴大處理量創造了一個極有(yǒu)利的條(tiáo)件。

  4 工程投資和運(yùn)行成本

  配套建設(shè)時汙水處理投資90萬元,改造工程投資120萬元,工程總投資210萬(wàn)元,對1000m3/d水量,工程投資成本為0.21萬元/m3
  運行成本(以1999年為例)見表3。

表3 運行成本(běn)

 

序號

成本(běn)項目

處理水量(liàng)(m3)

總費(fèi)用(元)

單位成本(元/m2)

備注

1

工資

 

66000

 

本表沒有考(kǎo)慮折舊。廠方自己烯油發電。操作人(rén)員共5人,三(sān)班倒,每班1人,化(huà)驗室1人,另設班長1人(rén)。

2

職工福利

 

3000

 

3

社(shè)會保障

 

600

 

4

其他費(fèi)用

 

3000

 

5

業(yè)務費

 

283000

 

其中:電費

 

135000

 

藥(yào)劑費

 

98000

 

維修費

 

12000

 

泥餅外運費

 

28000

 

調(diào)節池清淤

 

10000

 

合計

348956

355600

 

 

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